熱力發(fā)電廠磨煤機(jī)軸頸磨損修復(fù)工藝
高軍權(quán) 周 澤
摘要 發(fā)電廠磨煤機(jī)軸頸運(yùn)行環(huán)境惡劣,極易磨損,采用一般方法修復(fù)效果都不理想,通過(guò)應(yīng)用刷鍍、冷焊、堆焊等先進(jìn)修復(fù)技術(shù)的綜合修復(fù),修復(fù)加強(qiáng)化,極大的延長(zhǎng)了軸頸的使用壽命。
關(guān)鍵詞 熱力發(fā)電廠 磨煤機(jī) 軸頸磨損 強(qiáng)化 修復(fù)
某發(fā)電廠9號(hào)爐是由哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的超高壓中間再熱單汽包自然循環(huán)固態(tài)排渣爐,額定蒸發(fā)量670 t/h;配置4套鋼球磨煤機(jī),中間儲(chǔ)倉(cāng)熱風(fēng)送粉制粉系統(tǒng)。磨煤機(jī)是沈陽(yáng)重型機(jī)械廠生產(chǎn)的DTM 320/580筒型磨煤機(jī),滾筒轉(zhuǎn)速18.51 r/min,設(shè)計(jì)制粉出力38.1 t/h,熱風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)體積流量7.62 m3/s;磨煤機(jī)進(jìn)口熱風(fēng)溫度360~390℃,出口熱風(fēng)溫度80~100℃;設(shè)計(jì)煤種為煤礦無(wú)煙煤,低位發(fā)熱量是16 808 kJ/kg,可磨系數(shù)是1.45。去年7號(hào)爐甲磨煤機(jī)出口軸承發(fā)生嚴(yán)重?zé)呤鹿,直接?dǎo)致出口軸頸出現(xiàn)大面積裂紋、溝槽、凹坑,嚴(yán)重影響該磨的正常安全運(yùn)行。
1 軸頸裂紋產(chǎn)生原因
1.1 磨煤機(jī)軸頸嚴(yán)重?fù)p傷前的情況
某熱電廠7號(hào)爐甲磨煤機(jī)在投入運(yùn)行初期,曾由于設(shè)備的安裝質(zhì)量,運(yùn)行中風(fēng)溫調(diào)節(jié)不適及給煤機(jī)故障較多,軸頸剛性不足等原因,軸承多次嚴(yán)重?zé)g。軸頸表面被軸承瓦胎拉傷、刮傷、灼蝕,造成磨煤機(jī)出口軸頸表面局部出現(xiàn)龜裂、裂紋。
1.2 磨煤機(jī)出口軸頸嚴(yán)重?fù)p傷的原因
去年某熱電廠7號(hào)爐甲磨煤機(jī)出口軸承在斷油情況下運(yùn)行且長(zhǎng)時(shí)間未被發(fā)現(xiàn),引起軸承冒煙;此外運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)故障后立刻開油閥,使軸頸表面驟冷,迅速導(dǎo)致大火,造成出口軸頸表面被軸承瓦胎嚴(yán)重拉傷、灼傷,進(jìn)而使出口軸頸表面出現(xiàn)大面積裂紋、較深的溝槽、凹坑以及軸頸變形,嚴(yán)重影響磨煤機(jī)的正常安全運(yùn)行。
1.3 磨煤機(jī)出口軸頸損傷情況
磨煤機(jī)出口軸頸1 700 mm×480 mm,表面面積90%有0.01~2.5 mm深的裂紋、龜裂、溝槽、凹坑,且分布較密集。軸頸最大圓度1.15,最大傾斜度0.65mm,軸頸表面粗糙度25μm,面線垂直度為0.45mm。出口軸承嚴(yán)重?zé)龤,軸瓦脫胎。
1.4 磨煤機(jī)軸頸技術(shù)要求
軸頸最大圓度小于0.20 mm,面線垂直度小于0.10 mm,表面粗糙度軸頸直徑φ1700-0.17-0.37 mm,軸承膨脹間隙為16~23 mm,很顯然損傷后的軸頸不能滿足技術(shù)要求。
2 軸頸強(qiáng)化修復(fù)的經(jīng)濟(jì)性分析
因磨煤機(jī)出口軸頸嚴(yán)重拉傷,且有較深的溝槽、凹坑,軸頸圓度、傾斜度均不能滿足技術(shù)要求,按標(biāo)準(zhǔn)要求此磨煤機(jī)須報(bào)廢更新。但考慮到更換一臺(tái)新磨煤機(jī)或出口軸頸端蓋費(fèi)用高,需人民幣120萬(wàn)元以上,且更換周期較長(zhǎng),影響機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,造成較大的經(jīng)濟(jì)損失,此外技術(shù)難度也較高。而強(qiáng)化修復(fù)此磨出口軸頸的材料、人工費(fèi)用則較低,合計(jì)約人民幣15萬(wàn)元。經(jīng)以上比較,決定對(duì)該磨出口軸頸進(jìn)行強(qiáng)化修復(fù)。
3 修復(fù)出口軸頸的方案
3.1 基本設(shè)計(jì)
由于出口軸頸有些部位裂紋、溝槽、凹坑超過(guò)0.50 mm且圓度和傾斜度均較大,決定采取以下強(qiáng)化修復(fù)措施:
a)磨削表面疲勞層約2.5 mm;
b)活化軸頸表面;
c)無(wú)應(yīng)力堆焊硬度為HRC25~HRC45的鎳鉻合金,厚度為2.5~3.0 mm;
d)采用磨削堆焊層,并拋光軸頸表面,使軸頸表面尺寸達(dá)到精度要求,符合各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3.2 軸頸大外圓旋轉(zhuǎn)磨削裝置
磨削裝置各部分組成見圖1,其裝配介紹如下:
a)芯軸、法蘭。芯軸通過(guò)基架與軸頸連成一體;艿耐猸h(huán)法蘭與軸頸剛性連接,基架的內(nèi)環(huán)螺栓固定空芯軸,通過(guò)調(diào)節(jié)徑向布置的螺栓,調(diào)整芯軸與軸頸的同心度,偏差在0.05 mm之內(nèi)。
b)懸臂端及尾端磨具。懸臂端通過(guò)螺紋與芯軸聯(lián)接;臂套可以在芯軸上徑向固定轉(zhuǎn)動(dòng)和軸向滑動(dòng);懸臂端由縱橫組合的導(dǎo)軌及滑塊組成,滑塊上安裝有磨具,滑塊間隙為0~0.02 mm。
c)配重部分在懸臂的對(duì)稱部任一端,經(jīng)配重平衡后,有消除懸臂重力差的作用。
d)懸臂制成箱型結(jié)構(gòu),可使彈性變形減至0.02 mm。
該裝置理論偏差值0.05 mm,完全滿足圓度小于0.15 mm的要求。磨削時(shí)須冷卻軸頸,降低軸頸表面的溫度。
3.3 刷鍍工藝
用割槍火焰活化磨出口軸頸表面,直到軸頸表面油全部滲出,接著用汽油和丙酮清理軸頸表面,然后再用電凈液活化軸頸表面。
3.4 無(wú)應(yīng)力堆焊工藝
3.4.1堆焊材料的選擇
堆焊軸頸表面選用鎳鉻基合金材料,因?yàn)樵摬牧峡估瓘?qiáng)度數(shù)245 MPa以上,且堆焊層層與基體的結(jié)合強(qiáng)度也在147 MPa以上,鎳鉻合金硬度HRC25~HRC45,而球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸承與軸頸表面的相對(duì)壓力約為9.8 MPa,所以堆焊層約有0.02~0.08 mm的間隙,還能儲(chǔ)存潤(rùn)滑油。
3.4.2 無(wú)應(yīng)力堆焊
首先用噴砂活化軸頸工作面,接著用鎳基合金堆焊軸頸表面底層,厚度約為0.60~1.0 mm,最后用鎳鉻基合金堆焊軸頸,堆焊層厚度為2.5 mm。
3.5 磨削工藝符合尺寸、精度要求
用磨光機(jī)砂輪粗磨外圓至一定尺寸,再用金鋼石砂輪精磨至要求尺寸數(shù)據(jù),并修磨兩面軸肩圓弧交接部位,拋光軸頸表面。
4 實(shí)踐效果
軸頸表面經(jīng)強(qiáng)化修復(fù)后,軸頸直徑φ1700-0.20-0.30 mm,軸頸最大圓度為0.15 mm,傾斜度0.12 mm,面線垂直度0.08 mm,表面粗糙度為1.60μm。
甲磨出口軸頸經(jīng)過(guò)此次強(qiáng)化修復(fù)之后,在近年運(yùn)行中一直很穩(wěn)定,無(wú)出現(xiàn)異常情況,設(shè)備健康水平有了很大的提高,機(jī)組的正常安全運(yùn)行有了保證,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也有了保障。
5 結(jié)論
某熱力發(fā)電廠7號(hào)爐甲磨煤機(jī)出口軸頸無(wú)應(yīng)力堆焊技術(shù)運(yùn)用成功,為電廠及時(shí)解決了生產(chǎn)中遇到的問(wèn)題,減少了停產(chǎn)損失,取得了良好的綜合經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也為以后處理軸和軸頸類似問(wèn)題提供了參考和借鑒之處。
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